转动设备检修安全(20页)
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转动设备检修安全
1案例分析
2知识介绍
目录
CONTENTS
事故
案例
1998 年 9 月 12 日 8 时,某石化厂一联合装置气分岗位操作员王 × 在巡检
时发现丙烯塔顶回流泵( P4006B )机械密封泄漏,当即报告一联合装置设
备技术员,技术员安排当班班长刘 × 组织人员进行物料处理(退料)及蒸汽
吹扫, 14 时 30 分,操作员王 × 到现场进行了工艺确认(关闭放空阀,打开
排凝阀,压力表压力为零、切断电源、又将丙烯塔顶回流泵进出口阀关了一
遍),并在《检修工作票》上确认签字。 16 时具备检修条件,检修站维修
钳工陈 × 、沈 × 、李 × 对该丙烯泵进行检修。一联合装置晚班班长指派 2
名操作员现场轮流配合, 20 时左右将机械密封安装完毕, 21 时 30 分左右
将轴承座、冷却水管安装完。此时,维修晚班接班人员对机泵盘车,发现该
泵盘车不动,即通知陈 × 、沈 × 等人检查返修。约 23 时 10 分,检修人员
在拆卸机械密封过程中,发生丙烯爆燃。从 P4006B 泵喷出的火焰(呈喇叭
状)烧出约 17 米远。在场的检修站钳工及闻讯赶来的联合装置干部职工迅
速进行灭火和救护伤员工作,厂调度室下令进行退料、卸压等一系列工艺处
理。此次事故造成陈 × 、沈 × 两人烧伤,其中陈 × 经抢救无效于 13 日 6 时
死亡。
某石化厂丙烯塔顶回流泵丙烯
爆燃事故 1 人死亡
事故原因分析
( 1 )直接原因:丙烯塔顶回流泵( P4006B )进料阀内漏,在泵固定端机械密封检修安装完成泵腔密
闭后,造成丙烯在管道和泵腔内积聚。当返修再次拆卸机械密封时,积聚在泵腔和管道内的丙烯喷出,
发生爆燃。
事后对现场勘察、取样分析确认:该泵进料阀有轻微内漏;泵固定端拆开端口处无烧黑结碳;在离开泵
端口处发现大面积烧黑结碳。
根据现场残留痕迹分析,认为着火的原因可能为:机械密封端面法兰螺栓孔与螺栓螺纹间摩擦引起火花;
丙烯与水泥地面摩擦产生静电;冲出的金属部件间摩擦产生静电。
( 2 )重要原因:违章检修。陈 × 作为现场检修负责人,在现场无安全监护人、又未对检修现场安全
工艺条件再次确认和对现场进行检查,未采取安全防范措施的情况下,对 P4006B 泵进行拆卸返修,使
积聚在泵腔内的丙烯爆燃,是造成此次事故的重要原因。
( 3 )主要原因:检修人员安全意识差,自我安全防范能力欠缺,对危险检修没有引起足够重视,对可
能造成的严重后果认识不足。
事故教训
( 1 )必须将检修设备与运行系统有效隔离,避免因阀门内漏等致危险物料进入检修
设备。
( 2 )严格执行检修制度,检修前认真进行危害分析、落实安全措施、确定安全监护
人……
( 3 )加强安全培训,通过强化安全意识,杜绝违章作业。
事故
案例
2009 年 3 月 10 日早上,由于 P3301B 泵体震动大,在一联
合装置职工办理完成作业票后,检修公司安排钳工对该泵进
行检修。检修时岗位操作员对泵体进行了氮气置换,但钳工
告知操作员暂时只检修联轴器,不需要对泵进行工艺处理。
岗位操作员要求钳工在检修泵体时一定要联系岗位,随即去
进行其他工作。 10 时 30 分,装置副主任和安全工程师在现
场进行检查时发现钳工正在检修 P3301B 泵体,泵体与管道
法兰的螺栓都已拆开,大量可燃气从法兰处泄漏出来,副主
任立即中止了检修作业,并用蒸汽进行掩护。经过检查发现,
P3301B 的低瓦阀门没有关闭,随即关闭了低瓦阀门。
某石化厂泵检修可燃气泄漏事故
事故原因分析
( 1 ) P3301B 工艺处理不合格、低瓦阀门未关闭是此次事件发生的直接原因。当班操
作员在配合检修机泵时,因检修钳工承诺不检修泵体,没有对机泵进行完全的工艺处理,
造成了泵体内瓦斯积聚。
( 2 )检修钳工更改作业部位,没有提前联系岗位操作员进行工艺确认是此次事件发生
的主要原因。检修人员在检修机泵时,告知操作员只检修联轴器,不需要对机泵进行工
艺处理,但在实际作业中,检修人员未等岗位操作员到达现场就拆开了机泵法兰的螺栓,
造成瓦斯从泵体内泄漏。
( 3 )作业票办理不规范、确认人没有对现场条件进行落实是发生事件的间接原因。操
作员现场没有将机泵进行合格的工艺处理,但在办理作业票时却对此进行了确认,管理
人员对检修作业票进行了批准,却没有对现场进行确认,造成了瓦斯在泵体内积聚。操
作人员在填写作业票的作业内容时只注明机泵检修,没有明确检修部位,造成了检修人
员随意改变承诺的检修部位,引发瓦斯泄漏。
事故教训
( 1 )严格按要求执行作业票制度,对作业票的作业内容、部位详细注明,
操作员、主管领导需要到现场确认条件,确保检修条件具备、作业人员按
计划范围进行检修。
( 2 )加强现场安全监督与检查,发现更改作业部位等违章行为及时纠正。
1案例分析
2知识介绍
目录
CONTENTS
石油化工装置在正常操作状态下,也需要进行频繁的日常检维修作业等,一般指非本生产区
域人员进入生产区域进行的除特种施工作业(用火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用
电作业、破土作业)以外的施工作业,包括在生产区域进行建筑施工、设备设施维修、机泵和仪
表维修、设备防腐、管线保温、场地清理、绿化等各种施工作业。
这些作业活动都是在运行的装置内进行,与生产关系密切,如果工艺处置不到位,生产过程
有毒有害介质可能会对作业人员造成灼烫、中毒窒息等伤害,由于大部分是人工作业,作业过程
中可能发生机械伤害、物体打击等人身伤害事故。另外,作业人员一般非本装置人员,对现场不
熟悉,作业过程有可能误碰阀门、管线,作业部位错误、操作失误等,给装置正常生产和操作带
来不利影响。自本期起,将对转动设备检修、现场仪表检修、静设备拆解等一般检维修作业的安
全管理要求进行介绍,本期主要介绍转动设备的检修。
转动设备主要指生产系统以电为动力的设备,如压缩机、风机、各类泵、搅拌器、传送带等。
知识介绍
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转动设备检修安全1案例分析2知识介绍目录CONTENTS事故案例1998年9月12日8时,某石化厂一联合装置气分岗位操作员王×在巡检时发现丙烯塔顶回流泵(P4006B)机械密封泄漏,当即报告一联合装置设备技术员,技术员安排当班班长刘×组织人员进行物料处理(退料)及蒸汽吹扫,14时30分,操作员王×到现场进行了工艺确认(关闭放空阀,打开排凝阀,压力表压力为零、切断电源、又将丙烯塔顶回流泵进出口阀关了一遍),并在《检修工作票》上确认签字。16时具备检修条件,检修站维修钳工陈×、沈×、李×对该丙烯泵进行检修。一联合装置晚班班长指派2名操作员现场轮流配合,20时左右将机械密封安装完毕,21时30分左右...
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