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汽轮机疏水系统详解

3.0 2025-01-15 0 0 19.78KB 10 页 6库币 海报
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汽轮机疏水系统是指在汽轮机本体设备( 内缸、外缸、隔板套、主汽门及调门
等) 及相关管道( 主再蒸汽、导汽、排汽、抽汽及轴封汽等管道) 的低点部位
设置疏水管,在汽轮机启动、稳定运行、负荷变动、甩负荷、停机等过程中,
通过合理控制疏水阀,排放内部积水,防止汽轮机设备及相关管道进水或者冷
蒸汽回流,保证汽轮机设备安全。同时,为了提高汽轮机设备运行的经济性,
疏水系统还必须能够减少疏水介质及热量损失。当前,汽轮机设备的进汽参数
越来越高,单机容量不断增大,汽轮机的结构和运行控制变得越来越精细和复
杂,这对汽轮机疏水系统的设计提出了更高的要求。近些年来汽轮机设备汽缸
上下温差高、抽汽管道存在积水、汽轮机跳闸后转速失控、疏水口周围金属出
现裂纹或发生泄漏等现象时有发生,有必要对汽轮机疏水系统存在的问题进行
梳理和分析,研究相应对策,防止汽轮机设备损坏。1、汽轮机疏水系统设计要
汽轮机疏水系统的设计原则是: 要求汽轮机在启动、稳定运行、变负荷、故
障、停机、热态备用等各种工况下,能够及时排放汽轮机设备及相关管道内部
的积水,并防止其进水或者冷蒸汽回流。通常在汽轮机冷态启动( 暖机、暖管)
时或者管道隔离状态下,其内部蒸汽会冷凝而出现积水; 当管道中蒸汽减温器
工作不正常时,会给管道带来积水。主再蒸汽管道若有积水,会带入汽轮机;
抽汽管道若存在积水,当汽轮机跳闸时积水会汽化并回流到汽轮机; 当疏水管
道出现压力倒挂时,会造成积水回流或者冷蒸汽回流。疏水系统设计应做到:Ï
(1)在所有可能积水的部位设计有足够通流能力的疏水管阀;(2)在合适部位
设计有用于监测、报警和控制积水、进水、冷蒸汽回流的仪器仪表( 如液位开
关、温度传感器等) ;(3)设计合理的联锁保护逻辑,通过控制疏水阀开关,
防止汽轮机在各种工况下积水、进水或者冷蒸汽回流;Ï
(4)在保证汽轮机设备运行安全基础上提高经济性。
2、汽轮机疏水系统存在问题及原因分析
2.1 冷蒸汽回流导致汽缸上下温差大
1 2 300MW
5060 86 ;
1 300MW
110℃,高压外缸上下以及中压缸上下温差均达到 150℃,严重超出运
:
与其它高压管道的疏水连接到同一疏水集管,在停机后或机组空转时汽
缸处于真空状态,而疏水集管内因其它高压管道疏水形成压力,造成冷
蒸汽通过汽缸疏水管回流到汽缸,引起汽缸上下温差大。
2.2 疏水回流导致中压调门后扩散器裂纹
采用西门子技术的超超临界汽轮机,中压调门后的扩散器在底部疏
水孔位置普遍出现纵向裂纹,造成再热蒸汽泄漏到中压内外缸夹层,影
响机组经济性和安全性。检查某电厂 1000MW 汽轮机中压调门后扩散
器的疏水管设计,左右两根疏水管各自从中压调门后扩散器的底部疏水
孔引出,向下布置后合并到一起,再通过一个靠近疏水集管的疏水阀连
接到疏水集管,同时,高压缸系统的 6 路疏水管也连接到该疏水集管。
20%
自动打开,其它工况运行时,这些疏水阀关闭,也可以手动打开。由于
中压调门后的疏水管较长,在疏水阀关闭时,疏水管内部蒸汽因冷却而
积有凝结水,此时若机组跳闸,因高压缸内部压力较高,6 路疏水同时
使 ( )
通,压力快速下降到真空,当中压调门后的疏水阀打开时,因疏水集管
内的压力高于中压缸内压力,造成疏水管内的凝结水倒流,直接回流到
中压调门后扩散器底部的疏水孔,引起底部材料温度激变,造成极高的
温度应力。如果机组经常发生高负荷跳闸,极易造成扩散器底部材料应
力疲劳而产生裂纹。
2.3 抽汽管道积水造成转子叶片损伤或转速失控
某电厂 3 号机组系 600MW 亚临界、一次再热、三缸四排汽凝汽式汽轮机,在基
建调试期发生过一次 350MW 负荷下汽轮机跳闸,再次启动后发现低压 B
5/6 号轴振由跳闸前的 30/30μm 左右增高到 100/70μm,当时怀疑上可能
有部件掉落于机组动不是高,并运行参数正常,就没有开缸
通过动平衡加以控制。在机组运行 1 年后开缸检查,发现低压 AB
的汽侧第 3上有组围带损,其中 B4组围带脱落
位于6 抽汽口前。分析原因为: 6抽汽管道存在积水,在
机组跳闸后和水汽化回流到汽缸,冲击造成部分围带脱落检查第
6抽汽管道置,低压缸下部经凝汽器出后水平布置,因前方空间受阻
管道弯曲干扰后再回水平布置,成一个拱形,在拱形的水
段底部原来设计有疏水管,场检查发现有安。当时 6 号低因正
常疏水管故障入运行,抽汽阀于关状态,造成该处段底部存有积
水,该处段顶部和有设计温度测点,因而也无法发现内部有积水
况。
某化工厂自备电厂 1 号机组系 50MW 双抽凝汽式汽轮机,型号
CC50- 8.83 /5.1 /0.67中发现调门动机漏
闸 停 机 , 当 时 负 荷 23.1MW 30s 后汽轮机转速
3690r/min于 25%( 12.5MW)
闭抽汽的疏水阀,当时工抽汽和回热抽汽均未投入运行,抽
阀处于关闭状态,造成的蒸汽管道有积水,机组跳闸
后这些和水汽化,蒸汽倒流回汽轮机引起转速失控。
2.4 疏水管合并引起阀
9E LZN55-5.6 /0.65
汽调门严问题解体检查,左右两调门均发现阀的疏水
围金属出现大状裂纹,裂纹很深且已座密封面。该汽轮机
摘要:

汽轮机疏水系统是指在汽轮机本体设备(内缸、外缸、隔板套、主汽门及调门等)及相关管道(主再蒸汽、导汽、排汽、抽汽及轴封汽等管道)的低点部位设置疏水管,在汽轮机启动、稳定运行、负荷变动、甩负荷、停机等过程中,通过合理控制疏水阀,排放内部积水,防止汽轮机设备及相关管道进水或者冷蒸汽回流,保证汽轮机设备安全。同时,为了提高汽轮机设备运行的经济性,疏水系统还必须能够减少疏水介质及热量损失。当前,汽轮机设备的进汽参数越来越高,单机容量不断增大,汽轮机的结构和运行控制变得越来越精细和复杂,这对汽轮机疏水系统的设计提出了更高的要求。近些年来汽轮机设备汽缸上下温差高、抽汽管道存在积水、汽轮机跳闸后转速失控、疏水...

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