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29钢铁行业事故案例EY

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3.0 2024-07-16 0 0 34.5KB 7 页 1库币 海报
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典型事故案例
(一)XXXX 集团公司 10.30 煤气泄漏事故(2006 年)
2006 10 30 20 15 XXXX 集团公司下属的重钢股份公司热能厂 10 万立方
米高炉煤气柜发生煤气泄漏事故。泄漏时间 75 分钟,泄漏量约为 10980 立方米。事故导致 7
人轻微煤气中毒,16 人有煤气吸入反应,有序疏散周边居民和企业内部人员 900 余人。G
  事故发生后,国务院领导同志高度重视,华建敏国务委员做出重要批示,要求 XXXX
团公司查明泄漏原因,采取措施,消除隐患。G
  经事故调查组初步调查,这起事故是由于重钢电子公司维护管理制度不完善,维护工
作、安全生产管理、设备维护点检管理不到位;重钢热能厂安全生产管理制度不完善,安全
检查工作不到位;重钢 10 万立方米高炉煤气柜放散系统属 20 世纪 80 年代设计,不符合国
家现行管理要求,存在缺陷;煤气泄漏事故报警时,当班操作人员应急处置不当所造成的
安全生产责任事故。G
  事直接事故时段XXXX 设工司在 10 方米
气柜高炉煤气管网一次压力元件检测点旁区域实施焊接作业,使用的焊接设备50KVA
功率的焊接设备,其地线直接搭在高炉煤气管网 A31 支架上,距用于燃烧放散和紧急放
散控制的一次压力检测元件安装点不足 20 米,且压力检测元件未与煤气管道进行绝缘隔离
造成焊接设备作业时产生的强电磁干扰信号通过煤气管网进入检测元件信号源内,导致一
次检测信号值失真,加之计算机输入检测信号电缆为非屏蔽电缆,并且计算机控制系统软
件未对输入信号设置滤波保护,产生了瞬间大于 14mA(对应 10KPa 压力值)的干扰电流误
信号,致使紧急放散控制系统误动作,打开了紧急气动快开阀。G
  事故的间接原因:一是煤气泄漏事故报警时,当班操作人员处置不当,生产运行中安
全管理不到位,应急操作不及时,致使事故处置滞后,造成煤气泄漏长达 75 分钟。二是电
子公司维护管理制度不完善,存在漏洞,维护工作、安全生产管理、设备维护点检管理不到
位。三是热能厂操作人员对紧急煤气放散快开阀上下限设参数入生产点检制度进
行检查、记录,导致紧急气动快开关闭参数被动后未发现,安全生产管理制度不完善
安全检查工作不到位。是重10 万立方米高炉煤气柜放散系统20 世纪 80 年代设计
不符合国家现行管理要求,直接煤气进入大气,存在缺陷。重钢集团公司10
万立方米高炉煤气柜安全系统存在的隐患失,安全管理方存在疏漏。G
  河北省安全生产管理124 日发文“冀[2007]12 要求:
合实际情取事的要求,进一步加强冶金行业安全生产
监督管理工作。
庄市安全生产监督25日发文“石[2007]15 要求:各单
和企,吸取事采取有力措施全管理制度,加大对煤气
统重点部位的控和现检查,及时发现、消除事故隐患,防止类似事故的发生。
(二)XXXX 集团公司管公司316事故
1、事故经过
2007 316 日,管公司炼铁车高炉高料仓XXX6
上中班。X是组长,责全组工作。根据前会XX责在平台值班
系上下道工序并开停皮带,同时分管 2#3#皮带,高 XXX 4#6#皮带X
5#7#皮带接班后 15 40 分,X带孙翟去 5#皮带砸皮带扣X平台
值班,16 40 X皮带扣XX5#皮带往 2#
。之后X33#皮带值班要烧17 05 分,XXX 向杨 X打过招呼
去食堂吃饭17 10 分,X返回料仓经过平台值班X坐着
杨说会儿准1#高炉上矿”。之后X5#皮带料车
平台值班X5#皮带17 12 上到 5#皮带上,7-8
钟后,X5#皮带没料了,过了 2-3 分钟,5#皮带上有5#皮带也
X就回平台看怎么回事,到平台后发现有人,且5#皮带送球3#皮带
空转。这时X3#皮带几个人,即赶发现X出事故。
据球西料皮带行工,当日 17 20 分其西皮带突然停车
顺着皮带从东往西检查,在西料皮带处发现有人在地上,即喊
铁车料仓组的X伤躺在地上,
割断皮带杨增会送永通公司院,经抢救2007 317 15 05
救治无效死亡
2、事故原因分
通过现场勘查、分,发生次事故的原因是:
l受害X和安全程,在 3*皮带正常料期间,离开平台
室岗位,且设备在运本岗位操作人员严禁靠近”“严禁横跨皮带
钻皮带”规定西料皮带过,被皮带伤害,是造成次事故
的直接原因和要原因。
2西料皮带空挡安全护设施和警志,是造成次事
物质原因。
3炼铁车工安全教育和现全管理、管理不到位,工存在
惯性违章,是造成次事故的管理原因。
3、事故性质认定
合调查组通过对事故的调查、为这是一起安全管理不到位,习惯性
违章造成的责任事故。
(三)XXXX 集团公司管公司 3.8 事故情况
1、事故经过:
2007 38930 分,管公司间原工段 7#料皮带向轮突
发设备事故抢修处理进行抢修10 左右停,维
工段工段长X组长X领人员到现XX领维XXX
带廊上边更换向轮,维XXX3 人在 7#皮带下边坠砣合检
X在现场协调,间因坠砣提升需要,割掉坠砣支架上的一根槽钢。10
28 分,导向轮更换好后,坠砣落复位。X对原工段工段长X上边的活已
经干了,备开车吧”随X走去看坠砣处理情况时,XX
X恢复焊接坠砣支架上的钢。
XX7#7#X
吧”,于是X8#皮带 1#料仓8#皮带运行X“准备开啊”
返回 7#皮带XX喊叫后,就走向皮带控制开关箱启8#皮带(7#8#
控制开处于状态,上下道工序联锁8#皮带 7#皮带自动运行)时,
X7#皮带X收拾就问郭“不能?郭答“
同时7#带突作,7#X掉皮7#皮带
1米,将站坠砣轮备焊坠砣支架钢的X坠砣轮皮带之间。人员
倒链坠砣7#带割X出后送往公司院,经全力
于当日 13 10 抢救无效死亡
2、事故原因分
通过现场勘查、分,发生次事故的原因下:
1受害X安全意识差,高作业未系安全冒险站坠砣轮上焊坠砣支架
钢,是造成次事故的直接原因。
2)现场职工对各皮运行工在8#
连锁状态7#皮带突然动作,造成伤害,是这次事故的一直接原因。
3间维工段工段长X工段工段长X7#皮带运行工X8#
运行X行安X安全造成要原
因。
4时检修没实安全措施。皮带停车切断电源、警示和安排专
护,间安全管理存在漏洞,是造成次事故的管理原因。
3、事故性质认定
合调查组通过对事故的调查、为这是一起安全制度不实、违章冒险
业造成的责任事故。
XXXX 有限责任公司418水包倾覆重大事故
2007 418 753 分,XXXX 有限公司发生一起钢大事故,造成
32 死亡6人重,直接经济损866.2 万元。
事故所在的间下设3工段和立的机电气检班组,3
段实行三班工段工作 12 时。418 日事故发生时,工段当班,
工段备接班。事故发生在河特钢有限公司冶炼BC),倾覆
水包位于锭坑北面VD 南侧12 13 间。包包口朝
西线距B线8.2m线距B列柱线
7.5m水包内钢水倒出,量钢水包包有明撞击扇形痕迹
壁南侧靠近包部位有一 V形撞痕(2)龙门钩倾在钢水包上方。水包倾覆后,
出的西钢进线89
包包23.7m;一部分向北最远C列柱有一部分流入 VD 的工
间内。
5.4m×5.8m双扇门扇窗户扇窗户
窗外钢制门南侧扇仍在,入钢中,的中距离钢
水包包的中6.0m。在钢水包东南侧4.0m 处,浇注台车4车轮全部
台车向东台车线约 1.2m台车西西北
有明扇形撞痕3),处达 28mm腹板出现西
上的小车1.0m 长的锭坑。位于车西北台车
电动机外壳端盖破裂脱西弯曲
运钢水包的起重机冶炼跨12 13 之间,龙门钩脱开,
在钢水包、距1.0m 的地上,距组中水平距离约 4.0m。事故
伤亡人员中,有 31 在工间内,1VD 西料车6
位于工东北西北
1、直接原因
1)电气控制系统故及设计缺陷导致钢水包失控下
起重机电气控制系统在运行过程中,由于下控制个联锁常闭
锈蚀开,上触器均失电,电动机电源被切断,失电磁
触器仍状态,制动抱闸
控制屏的线存在制动线的重大缺陷,当上触器
或者接通后,制动触器合并保,不触器的控制,制
器仍,不能抱闸重力作用下,
2 制动制动力不足未能有水包
制动的制动衬垫磨损重,制动有不同程度的磨损,并有明
,事故位未对其进行及时,致使制动力重不足,未能有
水包继续失控下
3)班前会地点选择错误导致重大人员伤亡
调查地点由立VD 成的2006 11
月在砖墙间,用作的工间。间离锭坑仅
7.0m处于高范围之内,人员紧急离的通道和出北面窗户
又被墙外个铁2007 春节后,工段逐渐将此间作为班前会地点。
水包倾覆后,人员及时离,导致重大人员伤亡
2、间接原因
1)起重机选型错
根据 AQ2001-2004钢安全8.4.4 规定运重铁水或液渣
应使用龙门钩造起重机。造起重机的双驱动系统,且每套
动系统有两套制动装置,当一动系统出现故完成一工作
循环造起重机一4丝绳,当任一丝绳时,能水包安全放
下,其安全靠性要明高于通用起重机。事故起重机是安全靠性等级较低的通
桥式起重机。
2)检测检正确
市特设备监督所的检人员在内,按照通用桥式起重机
的检,对用于水包的事故起重机进行了检,且在图纸资不全的
1全部作,的报
起重机在运行件不符合的情况下运行。
3)制造厂家超许可范围生产
事故起重机由开原起重机造厂生产,厂经国家监督疫总
为生20t ,不80/20t 通用机的
事故起重机电气系统设计有缺陷;未事故供相技术资,造成设备运行、
护缺乏依
4)事故位建设设计不
事故目仅土建厂托吉林冶金设计院设计,其余部分无正规设计,
正确进行设选型;在建厂设计委正确托资50t
吊车,实建设采用 80t 吊车
5)起重机司机缺处理发事件的能力
起重机司机缺乏必要的,对起重机的本性能缺
掌握下的处置段和程序,致使其在发现钢的下将主
控制,未切断起重机电源。
6)设备日维护不善
事故位在有起重机图纸情况下,由维进行日设备维
护,维护内和要求不能足设备正常运行的要。制动制动衬垫磨损重,未
及时;制动拉杆行程不足,未及时调;制动磨损
上的钢丝绳绳动;控制屏积尘重,锈蚀等等
7)机全,管理混乱
事故位未按照《安全生产法》的要求,设置的安全管理机专职安全
管理人员。管理制度不全,现管理混乱员工不力,起重机司机
重,员工安全意识薄弱,缺处理发事件的能力。
8)生产组不合理,位工作时间过长
间采用三班工作制,班工作时间为 12 时,时间过长。
3类似事故的技术措施建
1)要进一步设备的设计、制造、安装、使用和检测检工作,
设备安全运行。
2冶金企业要重点加强对起重机等关设备、设施的日维护与保全维护
制度,完善维护保记录防止设备、设施运行。
3冶金企业要冶金生产工长,高高压、有毒有素多点,
展危险辨识工作,对重大源进行、加强控。
4冶金企业建、建和建工程要符合国家产业政策,建设要委
的设计位进行设计,设计和设备高企业
安全程度。
5冶金企业要建立全安全生产责任制和安全管理制度,加强安全管理机
设和人员,加强作业现的安全管理。
XXXX 有限公司 4.24 煤气中毒死亡人事故的通报
2007 424 日上840 左右XXXX 有限公司
公司设备制度和安全操作程,在不佩戴便携式 C0 报警
下,1#部设备进,在检到发生煤气中毒,后经
抢救无效2007 427 凌晨 2死亡2007 427 凌晨 6
死亡
事故发生在清河特有限责任公司418水包倾覆重大事
故后,全国行业开安全生产大检查间,反澳森有限公司
安全生产意识生产安全故:公司安全生产责任制不完善;安全生
产管理不1#高炉煤气泄漏重,生产作业现管不到位;某些工安全
意识差违章作业、违规生产等问出。为了进一步加强冶金企业的安全生产,减少
类似生产安全事故的发生,下要求:
1真吸取事故教训一反三。格按照监局转国家安
局关XXXX 有限责任公司4.18水包倾覆重大事故的通报的通(
[2007)4 3 )件的要求,继续入开行业,冶炼企业的安全生产大检
查和安全隐患大查工作,对检查出的安全隐患,限整改的,责
整顿,并依法查处其安全生产行为。
2继续抓好省政府制度的建立和实工作。冶金企业建立
全和实安全生产责任制、安全管理制度、安全操作程。
3企业要加大对作业现监督检查力度,是对煤气系统、高炉
体以及重大位和重点部位的安全检查力度,制度和各项
操作程,违”的发
4、加强到的安全教育加大冶金“工业企业煤气安全
宣贯力度,高管理人员和工的安全和安全意识上事故的发生,
减少事故。
5企业生产安全事故报和调查处理(国务院493 )
依法查处报、漏报、报和报生产安全事故行为;完善应急,加强应
援演减少事故失。
XXXX 公司 8.8 事故
8820 XXXX 有限公司4炉发生一起故。
道漏一直重,钢成一当日中班作业时,在
程中,氧枪,为处理氧枪沾钢,一操作工上炉使用气处理氧枪沾
钢,气过程中,入炉内,中,致使钢
作业的操作工当场死亡名摇炉工下脑碰
墙壁上的一个铁上,经抢救无效死亡。因钢爆炸导致现作业的炉6
XXXX 集团有限公司8.19”液外溢爆炸重大事故
2007 819 16∶00XXXX 集团所属线造分厂生产班接班组
当班在人员 27 人,首先140 吨合炉1铝母线造机生产铝母线,
铝母线造机位工炉炉停止铸工作。 19∶00
合炉开2造机19∶45 左右合炉
的炉眼铝流量常增大、出现跑铝出流流到地,部分进入 1
造机分循环水回水熔融铝发生反应成大量
体积剧膨胀,在一间中,能量大量放,约 20∶10 发生
烈爆炸事故造成厂8顶盖板全部,中间 5的钢架完全
两侧墙体全部门窗全部1造机
西向东向翻折造机部下方地9m×7m×1.9m 爆炸冲击坑1
炉与 2合炉之间的槽严位。部分临近
 1、直接原因:当班生产时,1合炉放()
(是,由于现场知情人全部在事故中搜寻
事故的真实,导致炉大、失控后,大量高
,流入 116 吨普造机分器南循环水回水,
间内,熔融铝发生反应同时产生大量蒸汽,压力急,能量集发生爆炸
 2、间接原因
1工程由设计电有限公司进行设计。
2)设计图纸存在重大缺陷造机循环水回系统设计反了排水不存
回水度过,时管内余达到的三分之一,回水
水深0.92 米,循环运行时回水水深1.28 ,常规设计应不大于 0.2
情况的存在造成流出后与大量发生爆炸
3)工厂现建设施工反设计。一是1造机2造机南侧回水
坑表30cm 土浇,导致大量后产生的蒸汽放,能
量大量集,压力急爆炸。二是厂区原设计为三16 吨普造机生
产线,现安装了两条 16 吨普造机生产线和两条铝母线造机生产线。
造成现通道,事故发生时人员离,是事故发生后人员大的原
因之一。
4)现应急处置不当。厂应急条第规定“如发生漏
时间处理不,应及时离现场”当班人员发现漏后,二分钟左右未处理
,当班人员不离,反人员入,是导致事故伤亡大的重要原因。
5)工厂制的部分工艺技术安全操作和批程序,
和实施日,且内不明操作未对控流、放流和视检查作出
6)工厂制的应预案不符合要求,内失,操作应急报
程序、、组和应急处置的措施。
 东省已经成立事故调查组,事故原因在进一步调查中。
 
摘要:

典型事故案例(一)XXXX集团公司10.30煤气泄漏事故(2006年)2006年10月30日20时15分,XXXX集团公司下属的重钢股份公司热能厂10万立方米高炉煤气柜发生煤气泄漏事故。泄漏时间75分钟,泄漏量约为10980立方米。事故导致7人轻微煤气中毒,16人有煤气吸入反应,有序疏散周边居民和企业内部人员900余人。   事故发生后,国务院领导同志高度重视,华建敏国务委员做出重要批示,要求XXXX集团公司查明泄漏原因,采取措施,消除隐患。   经事故调查组初步调查,这起事故是由于重钢电子公司维护管理制度不完善,维护工作、安全生产管理、设备维护点检管理不到位;重钢热能厂安全生产管理制度不完善...

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