复制文本
下载此文档
加入vip,每篇下载不到2厘

消失模铸造铸钢件夹渣分析及解决办法

3.0 2024-08-25 0 0 15.49KB 5 页 6库币 海报
投诉举报
1、夹渣缺陷的发现过程
发现夹渣缺陷是在皮带输送机主滚筒端部轴承座机加工时,表面
出现大量白色或黑色的颗粒状斑点,同时切面出现粉状痕迹,可以
肯定是出现了夹渣缺陷。通过显微镜观察,这些斑点和我厂用的镁
橄榄石型砂组织结构相同,说明这些夹渣成分就是镁橄榄石。经过
多次分析总结,以及根据铸件及浇注系统表面状况,判断在浇口杯、
直浇道、横浇道、内浇道和浇口表面或连接处以及铸件表面粘砂严
重或有裂纹状粘砂存在,基本可以肯定铸件有夹渣和进砂缺陷。通
过对浇道棒或浇道拉筋的取样,可看到取样端面上有白色斑点,严
重时端面会形成一圈白色斑点。
2. 夹渣缺陷产生的原因分析
经在生产实践中观察,从浇口杯、直浇道、横浇道及铸件等可能
进砂部位着手分析,发现在浇口杯与直浇道、直浇道与横浇道、横
浇道与工件的连接处,缺陷最为明显,追溯铸造记录分析,有以下
几个方面的原因。
(1)白模涂料厚度不均匀进行第二次和第三次上涂料时,在工件转
折过渡处涂层局部变薄;或是在浇铸注时由于钢水液的冲刷形成的
涂料破裂,砂和钢液混合进入工件中,从而导致了夹渣缺陷。
(2)涂料未干透,强度差,由于白模装箱时,浇口杯及 所有浇道
均是在浇注前进行现场粘接,导致粘接位置局部涂料无法干透,强
度过低。
(3)浇注系统的白膜表面涂料开裂或脱落,造成镁橄榄石砂进入工
件这种情况主要发生在天气较差时,由于人员操作不当,将白膜放
在烤箱内烘烤时温度偏高,从而造成涂料开裂。
(4)装箱振动不到位这会造成局部型砂松散不实,镁橄榄石砂对涂
层支撑强度差,局部被钢液冲垮,从而导致漏砂、漏钢液。
(5)工艺参数选择不恰当生产中,涂层的厚薄、浇注速度的快慢、
浇注温度的高低、负压的大等因会对铸件夹渣和进砂问题
产生影响
3. 解决进砂夹渣缺陷的措施
( 1 )涂料环节改措施
涂料主要作用:提高模样表面的强度和度,气,隔离金属熔
液和型砂,低工件表面的光洁粗糙。我厂使用的涂料是
林六号,这种涂料良好高温、透气耐火性能、
温冲刷等能。
在涂料环节具体措施变过多次涂的方
一种量多层浇涂方。通过第一次待底层干透,第二
用浇涂,勺子将涂料均匀的浇在工件上,第二层干透
浇第三层,对于转用局部浇,保证各处涂层均匀,涂层
厚度控制在 2-3mm进涂刷工艺,在工件表面基本上消除了进
砂的现
  涂料的干燥最好采用自然风干,如果在雨季,则在室内通过对流
通风设备风干;如采用烤箱烘烤,温度不得超60℃并且依靠
风环流设备控制空气的湿度,高烘干效率保证涂层不
开裂。
(2)装箱环节措施
在装箱时,首先仔细检查模样表面的涂料层,避免任何脱落、
裂纹和开裂,尤其是直浇道与横浇道结合处、横浇道与内浇道结合
处、内浇口与铸型结合处,一存在松动、裂纹、连接不等现
就有可能进砂。这就要结合处强度要高、涂料层较厚,同时浇注
系统要有足够度,要时需设置拉筋或加固套。在装箱粘接
毕后发现有裂纹,可当加厚刷涂层,但补后必须增加烘
措施高涂层的强度,防止跑砂。
模样组放置于砂箱砂上时应保持平稳放置到位才允许
砂振动,以避免震裂涂料层。加砂动作应尽轻柔,可软管
加砂,振动后再雨淋设备撒砂。开只需通过一到两台
进行小幅振动,模样完全被干砂埋没再增两台振动进行
振动。个装箱、砂、振动、造型操作过程中,要保证在浇
注前模样组涂料层任何脱落、开裂和裂纹,同时要保证镁橄榄
石砂将模样空隙充填严实。
(3)浇注环节措施
浇注时速度快对浇注系统和铸型的冲刷大,涂料被冲造成
进砂现的可能性也越大,因可能低浇注高度,包嘴
靠近浇口杯,以低冲刷。在浇注前必须充渣,浇注时
要进行当的渣,防止渣料进入,影响工件品质
浇注时温度控制也关键的一,温度高,对涂料能要
高,就越容易产生粘砂、夹渣等缺陷,选择合的浇注温度。
铸钢件浇注温度为 1430~1500℃(可在渣时用红外测
检测)。
我厂使用的熔炼炉炉为 1t频感应电炉,一包铁液在 600-
700kg。浇注时间控制在 20~ 30s防止钢液将涂层冲垮。
(4)负压控制环节措施
消失模铸造的浇注过程一是在真空条件下进行的,负压主要是
用于实干砂、加快气、型能。而负压度的大对铸件
影响,过大的负压度使金属经开裂处时入干砂
和夹杂物的可能性增加,也使铸件的粘砂缺陷加,因此必须控制
负压低负压系统的量,控制真空泵每钟流量在砂箱容积
的 5-8 倍。负压般控制0.6 MPa 以下,浇注铸钢件负压值采
后小的原,开浇注时控制0.5 MPa着浇注量的
加,负压会有所低,控制0.4 MPa 以上。
4.生产效果
通过取以上措施后,铸件量有了明显的改善。在出箱时
可以发现,工件上基本不存在漏水、粘砂现,而在工件冷却收缩
过程中,涂层自然脱落完整低了砂工作量。工件
进行机加工时,基本上不出现夹渣现刀具损耗也明显低。
进工艺前,机加工车间每台车床平车刀消耗量为每年 60 把左
,现在至每年 20 把左右。同时铸造 工件合格率由过
70%提高到 90%以上,既提高了工又降低了生产成本。
摘要:

1、夹渣缺陷的发现过程发现夹渣缺陷是在皮带输送机主滚筒端部轴承座机加工时,表面出现大量白色或黑色的颗粒状斑点,同时切面出现粉状痕迹,可以肯定是出现了夹渣缺陷。通过显微镜观察,这些斑点和我厂用的镁橄榄石型砂组织结构相同,说明这些夹渣成分就是镁橄榄石。经过多次分析总结,以及根据铸件及浇注系统表面状况,判断在浇口杯、直浇道、横浇道、内浇道和浇口表面或连接处以及铸件表面粘砂严重或有裂纹状粘砂存在,基本可以肯定铸件有夹渣和进砂缺陷。通过对浇道棒或浇道拉筋的取样,可看到取样端面上有白色斑点,严重时端面会形成一圈白色斑点。2.夹渣缺陷产生的原因分析经在生产实践中观察,从浇口杯、直浇道、横浇道及铸件等可能进砂...

展开>> 收起<<
消失模铸造铸钢件夹渣分析及解决办法.docx

共5页,预览5页

还剩页未读, 继续阅读

温馨提示:66文库网--作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 66文库网仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:技术文献 价格:6库币 属性:5 页 大小:15.49KB 格式:DOCX 时间:2024-08-25
/ 5
客服
关注